第一百六十四章:骨血相连
第一百六十四章:骨血相连 (第2/3页)
织高师傅、技术科、质量检查科的精干力量,成立“炼钢工序标准化小组”。
第一步是“溯源”。他们对所有进厂废钢和合金料,建立严格的检化验台账,每一批都有编号、有成分初步分析、有责任人。不合格的原料,坚决拒收或隔离处理。
第二步是“定格”。小组蹲守在生产一线,拿着秒表、记录本,将老师傅们最优化、最稳定的操作过程分解成一个个具体动作、时间节点、控制参数。从配电制度、装料顺序、吹氧时机、造渣材料加入量到测温取样频率,事无巨细,反复讨论验证。有时为了一个环节的最佳参数,高师傅和年轻技术员会争得面红耳赤,谢继远则充当耐心的调解员和最终决策者,他的原则是:尊重科学数据,兼顾实际操作可行性。
第三步是“成文”。一套图文并茂、通俗易懂的《电弧炉炼钢标准化操作规程(试行)》被编写出来,不仅包含步骤,还详细说明了每一步的原理、常见问题及处理方法。
第四步,也是最难的一步,是“入心”。谢继远要求,从炉长到普通操作工,必须经过严格的规程培训和考核,合格方能上岗。他在班前会上反复强调:“咱们现在炼的每一炉钢,都可能用在最关键的设备上,关系到国家财产和同志们的生命安全!‘差不多’不行,必须‘一点不差’!”
然而,习惯的力量是强大的。一些老师傅,特别是凭多年手感吃饭的,对条条框框的规程起初颇为抵触。“我炼了半辈子钢,还不会看火候?非得按本本来?”一位姓赵的老炉长私下嘀咕。
转机出现在一次夜班。赵师傅当班,也许是连日疲惫,也许是自信于经验,在还原期调整成分时,凭感觉多加入了一些合金,而未严格按照规程等待取样分析结果。结果那一炉钢水,虽然主要元素合格,但某种微量有害元素超标,导致后续轧制时出现了细微的表面裂纹,整炉钢被判为次品。
事故分析会上,赵师傅低
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